大型雙金屬復(fù)合耐磨彎頭鑄造工藝的研制
摘要:采用消失模鑄造工藝制造的大型雙金屬復(fù)合耐磨彎頭,外壁非工作層選用16Mn材質(zhì)鋼管,內(nèi)壁工作層材質(zhì)為高鉻鑄鐵。從彎頭材質(zhì)成分選擇、熔煉工藝、消失模鑄造工藝及熱處理工藝等方面介紹了彎頭的制備技術(shù)及方法,分析并解決了鑄造過程中出現(xiàn)的塌箱、脹箱問題。通過磨損試驗證明,雙金屬復(fù)合彎頭的耐磨損性能為16Mn材質(zhì)彎頭的2倍。經(jīng)實踐考核得出復(fù)合彎頭的使用壽命是原配單一材質(zhì)彎頭的2一3倍。
煤粉輸送管道是火電廠運營過程中的關(guān)鍵配件煤粉的輸送是一個快速而持續(xù)的過程,較快的輸送速度使管道承受嚴(yán)重的沖擊磨損,在彎頭部位經(jīng)常發(fā)生穿洞失效現(xiàn)象,使用壽命僅為直管的 1 /3,頻繁的維修補焊已成為影響煤粉輸送效率的重要因素之一卩]。目前,電廠使用的彎頭多為 16Mn單一材質(zhì),硬度低,耐磨性能差。單位承接某電廠大型彎頭,金屬焊接制成,其形狀如圖1。為提高彎頭的使用壽命,將單一材質(zhì)改為雙金屬復(fù)合彎頭,彎頭尺寸較大,為保證其品質(zhì),采用消失模鑄造工藝[2]。
1.偏心狀"泡沫模型;2.抽真空鋼管;3.直澆道;4.內(nèi)澆道圖1大型復(fù)合彎頭示意圖;
1試驗方法
雙金屬耐磨彎頭外壁非工作層采用鋼管分節(jié)對接,內(nèi)部工作層模型由手工電阻絲切割聚苯乙烯泡沫而成,涂刷水基石英粉專用耐火涂料,在烘干室內(nèi)進(jìn)行干燥,選用底抽式真空砂箱;砂箱于二維振動臺進(jìn)行震動;采用中頻感應(yīng)爐熔煉高鉻鑄鐵,澆注前,開啟抽真空系統(tǒng)鐵液出爐溫度為1 480 ℃,澆注溫度控制在1420、1430 ℃,熱處理在臺車式電阻爐內(nèi)進(jìn)行,耐磨性試驗在NUS-IS03型磨粒磨損試驗機(jī)上進(jìn)行。
2試制過程與結(jié)果分析
2• 1彎頭材質(zhì)成分選擇
輸送煤粉過程中,彎頭部位承受煤粉的沖擊與磨損嚴(yán)重,因此要求彎頭具備很好的耐磨性,同時,彎頭的安裝、拆卸、以及使用過程中的維修都要求其具有良好的焊接性能。在電廠工況下,高鉻鑄鐵的抗磨損性能是較好的[1],但脆性很高,若單一使用高鉻鑄鐵材質(zhì),彎頭不能焊接。使用16Mn材質(zhì)鋼管與之復(fù)合鑄造,不僅使彎頭具備了良好的耐磨性能,而且實現(xiàn)了焊接,很大程度提升了彎頭的使用周期。
試驗彎頭工作層高鉻鑄鐵各元素含量根據(jù) GB/T8263 •2010中BTMCr巧選定腳為:2•0%、3 • 6%
C ; 1.2%Si;2 •0%Mn;14%、18%Cr;3 •0%MO;
2.5%Ni;Cu< 1.2%;0,06%P;0•06%S。彎頭外層非工作層選用16N材質(zhì)鋼管。
2•2復(fù)合彎頭非工作部位制作工藝
所研制的彎頭外型尺寸如圖1,中心弧長為 1 282mm,對應(yīng)的半徑為RI 050mm,彎頭兩端所成中心角為70。;采購成品16Mn材質(zhì)鋼管,鋼管外徑為273mm,壁厚6mm,用線切割的方法,將鋼管根據(jù)所試制彎頭的角度切分為7段,并按1:1放大樣進(jìn)行焊接,形成彎頭的非工作部位。
2•3工作部位模型制作工藝
工業(yè)發(fā)達(dá)的在開發(fā)消失模鑄造工藝的過程中,重點對大型鑄件泡沫模型的熱解特性,金屬充型凝固特性,干砂充填緊實度等專題進(jìn)行研究,并取得了很好效果。因所制彎頭尺寸較大,故內(nèi)部工作部位采用消失模鑄造工藝制備。
煤粉在輸送過程中,彎頭背部所受的沖擊磨損較嚴(yán)重,所以內(nèi)部工作層設(shè)計采用沿弧逐漸加厚的 “偏心"結(jié)構(gòu),如圖1中1所示;彎頭內(nèi)部工作層“偏心"狀模型的制作選用聚苯乙烯泡沫,采用電阻絲手工切割,鑄造收縮率為1%。將泡沫模型分節(jié)切割,填充于鋼管彎頭內(nèi),并盡量做到嚴(yán)絲合縫,有縫隙之處用報紙粘貼嚴(yán)實,填堵完成后涂刷鎂砂粉涂料,涂層厚度約2 • 2•5 mmo因彎頭尺寸較大,為防止塌箱,涂料涂刷4遍,每層涂刷后在烘干室內(nèi)進(jìn)行烘干,待完全干燥后涂刷下一層。
2•4澆注系統(tǒng)設(shè)計
由于彎頭尺寸較大,采用水平式澆注易發(fā)生塌
箱事故。經(jīng)試驗,澆注工藝采用如圖1中的豎立式階梯澆注[7]。階梯澆注系統(tǒng)分2層澆道,兩個內(nèi)澆道向同一方向傾斜;便于補縮、同時防止鐵液冷卻收縮將其拉裂。根據(jù)文獻(xiàn)介紹[8],階梯式澆注系統(tǒng)的直澆道截面積應(yīng)大于其他澆道截面積,研制試驗設(shè)計直澆道截面尺寸45mm×45mm,內(nèi)澆道截面尺寸
30 mmx45 mm,長180mm。
2•5模型合箱
彎頭內(nèi)涂料完全干透后,將模型與澆注系統(tǒng)組裝完整,同時在彎頭內(nèi)設(shè)置抽真空鋼管,圖1中2 所示。
之前試制過程中因沒設(shè)抽真空鋼管,發(fā)生脹箱和塌箱現(xiàn)象,致鑄件不合格,經(jīng)分析討論其原因為:彎頭內(nèi)腔型砂緊密度和硬度不夠。彎頭內(nèi)部設(shè)置抽真空鋼管可增強型砂硬度和緊密度,防止脹箱等現(xiàn)象發(fā)生。
抽真空鋼管固定于彎頭內(nèi)中心位置,避免偏心與內(nèi)壁接觸,防止抽塌。將組裝好的模型整體放人砂箱內(nèi),檢查涂料有無脫落或“露白"現(xiàn)象,若有發(fā)生及時用泥粘嚴(yán),避免澆注時型砂進(jìn)人鑄件形成夾砂。
砂箱內(nèi)以硅砂作為型砂,模型在砂箱內(nèi)的吃砂量為:下部90、100mm,四壁與上部120、巧Omm。將砂箱置于二維震動臺震動1 min左右,后吊人澆注坑。表面覆蓋塑料薄膜,放置澆口杯,將潮砂覆于薄膜上,用于固定澆口杯以及防止外濺鐵液燒破薄膜而泄壓
2•6鐵液熔煉與澆注
高鉻鑄鐵的熔煉在250 kg中頻感應(yīng)爐內(nèi)進(jìn)行,按照已設(shè)定鐵液的化學(xué)成分進(jìn)行配料計算。裝爐時爐料要緊密,以求快速熔化;開始通電6、8min 內(nèi)先以小功率送電,待電流沖擊停止后,逐漸將功率增大;熔煉過程中應(yīng)隨時推料防止“搭橋",并陸續(xù)添加爐料。待爐料全部熔化,溫度升到約1480 ℃時出鐵液,并開啟真空泵,鐵液鎮(zhèn)靜 2、3 min后進(jìn)行澆注。澆注完成后將負(fù)壓度調(diào)整為娌025 a,抽真空保持巧min關(guān)閉真空泵,鑄件于砂箱內(nèi)保溫8 h倒箱。鑄件在空氣中冷卻。
2•7熱處理工藝
為了提高大型復(fù)合彎頭使用壽命,達(dá)到火力發(fā)電廠輸送煤粉的指標(biāo)要求,對彎頭進(jìn)行了正火和回火處理。正火和回火工藝如圖2和圖3所示。
2•8耐磨性試驗及結(jié)果分析
為對比雙金屬耐磨彎頭與單一材質(zhì)16Mn彎頭的耐磨損性能,分別從研制成功的雙金屬彎頭及16Mn 彎頭上取樣,進(jìn)行了磨粒磨損試驗。
時間/min 圖2彎頭正火工藝
圖3彎頭回火工藝
將試樣制成50 mmx50 mmx4 mm的試樣塊,于NUS-IS03型磨粒磨損試驗機(jī)上進(jìn)行磨損試驗,記錄試樣減重量;對試驗機(jī)“往復(fù)次數(shù)"及試樣塊
“累計減重量"用的函數(shù)關(guān)系0軟件進(jìn)行直線擬合,分別得到如圖4所示的兩條直線,直線斜率即表示試樣的磨損率。
200 400 600 800 1000 1200 往復(fù)次數(shù)
圖4試樣往復(fù)次數(shù)一累計減重量關(guān)系圖
圖4中兩種試樣對應(yīng)的斜率分別為: Kl:7• 8× 10 5
1<2:1.6× 104 從圖4中直線斜率可以得出:雙金屬耐磨彎頭試樣的耐磨性能是16Mn材質(zhì)彎頭耐磨性能的
2 • 05倍
2•9大型雙金屬彎頭的應(yīng)用研制成功的大型復(fù)合彎頭在某電廠進(jìn)行了裝機(jī)試驗,現(xiàn)場跟蹤表明:使用了18個月未發(fā)現(xiàn)穿孔失效現(xiàn)象,較該電廠原配彎頭使用壽命提高2、3倍,品質(zhì)得到該電廠的認(rèn)可。
3結(jié)論
(1) 采用消失模固液復(fù)合鑄造16Mn材質(zhì)鋼一高鉻鑄鐵復(fù)合大型彎頭,既保證了彎頭良好的焊接性能,同時擁有很高的耐磨性,大幅度增加了彎頭的使用周期,提高了煤粉輸送效率。
(2) 澆注過程中,采用豎立式階梯澆注并在復(fù)合彎頭內(nèi)添加抽真空鋼管,解決了塌箱、脹箱問題。
(3) 與單一材質(zhì)16Mn彎頭相比,雙金屬復(fù)合彎頭的耐磨性能是其2 ℃ 5倍,使用壽命較前者提高2、3倍。